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由首鋼技術(shù)研究院和首鋼京唐公司聯(lián)合開(kāi)發(fā)的《鎂鈦低硅新型球團(tuán)礦的開(kāi)發(fā)及其在京唐超大型高爐中的應(yīng)用》項(xiàng)目獲得2016年冶金科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)。該成果對(duì)鋼鐵企業(yè)發(fā)揮球團(tuán)優(yōu)勢(shì),提升高爐技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),降低煉鐵成本,實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保和綠色發(fā)展具有重要意義。
球團(tuán)礦是高爐煉鐵的主要爐料之一,隨著節(jié)能環(huán)保形式的日益嚴(yán)峻及鋼鐵企業(yè)降成本需求,改善球團(tuán)礦質(zhì)量,提高球團(tuán)礦在高爐中的使用比例越來(lái)越受到重視,已成為發(fā)展趨勢(shì)。歐美等國(guó)家為了節(jié)能環(huán)保,大部分高爐都是以高比例球團(tuán)礦冶煉為主。球團(tuán)工藝的粉塵、氮氧化物、二惡英等污染物排放及生產(chǎn)過(guò)程的工序能耗遠(yuǎn)低于燒結(jié)工藝。球團(tuán)工藝產(chǎn)生的二惡英是燒結(jié)工藝的1—18%,NOx是燒結(jié)工藝的60%左右,工序能耗是燒結(jié)工藝的35—50%。特別是球團(tuán)礦的鐵品位高,脈石等雜質(zhì)含量低,有利于高爐提升技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和降低鐵水成本。
2010年8月,京唐公司新上了504m2的大型帶式焙燒機(jī)球團(tuán)生產(chǎn)線(xiàn)。為了進(jìn)一步降低球團(tuán)礦SiO2含量,優(yōu)化綜合爐料冶金性能,解決高爐直接使用鈦礦護(hù)爐影響冶煉指標(biāo)等問(wèn)題,2011年開(kāi)始,首鋼技術(shù)研究院聯(lián)合首鋼京唐公司提出了將造渣需要的MgO從燒結(jié)轉(zhuǎn)移至球團(tuán)中,降低球團(tuán)礦SiO2含量,提高入爐比例;同時(shí)通過(guò)球團(tuán)加TiO2,實(shí)現(xiàn)高爐長(zhǎng)期護(hù)爐、集中補(bǔ)爐的護(hù)爐新理念和技術(shù)思路。
經(jīng)過(guò)三年多的試驗(yàn)研究和生產(chǎn)實(shí)踐,攻克了低硅球團(tuán)礦的還原膨脹率指標(biāo)高難以控制,確定既能滿(mǎn)足高爐護(hù)爐和造渣所需要,又能滿(mǎn)足球團(tuán)礦質(zhì)量的MgO、TiO2和SiO2含量的匹配關(guān)系、含鈦尾礦等資源在球團(tuán)中應(yīng)用困難、配加MgO和TiO2對(duì)球團(tuán)熱工制度控制要求高、大型高爐適應(yīng)新型球團(tuán)礦需要摸索冶煉規(guī)律等諸多難題;研究出生產(chǎn)低硅含MgO和TiO2的球團(tuán)礦的適宜原料結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)參數(shù),先后開(kāi)發(fā)出了鎂質(zhì)低硅球團(tuán)礦和鎂鈦低硅球團(tuán)礦,為高爐提供了既能穩(wěn)定護(hù)爐又能降低渣量和燃料比的精品多功能球團(tuán)礦,并在5500m3超大型高爐上成功應(yīng)用。
2012年11月開(kāi)始,京唐公司生產(chǎn)鎂質(zhì)低硅球團(tuán)礦,2014年5月開(kāi)始生產(chǎn)鎂鈦低硅新型球團(tuán)礦,球團(tuán)礦SiO2含量由3.5%降到2.8%,MgO含量從自然含量提高到1.7%,TiO2含量從自然含量達(dá)到1.1%,還原度由67%提高至73%,還原膨脹率控制在19%以下,球團(tuán)礦入爐比例從25%提高到33%以上,球團(tuán)礦綜合指標(biāo)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。球團(tuán)配加MgO和TiO2后,燒結(jié)實(shí)現(xiàn)了自然鎂燒結(jié),燒結(jié)礦品位提高0.4個(gè)百分點(diǎn),同時(shí)替代了護(hù)爐用鈦礦,高爐綜合入爐品位增加0.7個(gè)百分點(diǎn),高爐技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)得到改善,燃料比降低了5千克/噸以上,渣量降低了20千克/噸以上。項(xiàng)目實(shí)施后,累計(jì)經(jīng)濟(jì)效益達(dá)到1.36億元。
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